Question:
Pourquoi forcer le nez du 737 Max vers le bas en premier lieu?
Malik A. Rumi
2019-07-28 16:13:02 UTC
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Quelqu'un ici peut-il expliquer une question assez fondamentale que je me pose depuis que cette controverse est apparue? Je ne comprends pas pourquoi un avionneur, un ingénieur, un développeur de logiciel ferait un appareil qui force le nez de l'avion vers le bas. Vous ne pouvez pas atterrir sans avoir le contrôle et atterrir en toute sécurité est la seule raison de descendre à ma connaissance. Donc, je ne comprends tout simplement pas cela comme une première chose, mais la deuxième partie est, étant donné les dangers de pointer le nez vers le bas, qui sont évidents même pour moi, pourquoi ne concevriez-vous pas le système de manière à ce que ce soit un avertissement, et permettre aux pilotes qui sont réellement assis là de décider si descendre est une bonne idée ou non? Cela, fondamentalement, en tant que question préliminaire, n'a aucun sens pour moi. J'espère donc que vous pourrez m'aider à comprendre. Merci.

J'ai entendu dire que c'est pour que le MAX puisse avoir une qualification de type commune avec les anciens 737, que les compagnies aériennes apprécient afin de réduire les coûts de formation.
Onze réponses:
Koyovis
2019-07-28 17:34:16 UTC
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La principale chose à éviter dans la stabilité de l'avion & control, est un moment aérodynamique à cabrer qui n'est pas commandé par le pilote. Le moment inhabituel à cabrer ne se stabiliserait pas automatiquement, mais s'élargirait rapidement avec l'augmentation de l'angle d'attaque, et s'enfuirait vers un avion en panne.

Lors de la certification d'un avion de passagers, de nombreux tests sont effectués pour vérifier si la cellule ne commence pas à avoir son propre esprit.

  • Si le pilote ne fournit pas d'entrée de commande, la cellule doit revenir à la position compensée.
  • Les forces et les entrées pour éloigner l'avion de la position compensée doivent être telles qu'il y a une force toujours croissante nécessaire pour atteindre une position de cabré toujours plus grande. La position à cabrer doit toujours être commandée par les gouvernes de vol, la profondeur et le stabilisateur, de manière prévisible.

L'un des tests à effectuer lors de la certification est stick-force-per -g. Inclinez l'avion et commencez à tourner en tirant le manche vers l'arrière afin de maintenir l'altitude. Puis inclinez davantage et reculez davantage, dans des virages toujours plus serrés. Il doit être progressivement plus difficile de tirer sur le manche pour maintenir l'altitude, jamais plus facile.

C'est au cours de ce virage de remontée que du fait de la configuration du moteur du MAX, un moment aérodynamique à cabrer est apparu, ce qui entraînerait une réduction soudaine de la force du manche de pitch par rapport aux prévisions. Pas aussi mauvais qu'un pas d'emballement, mais toujours une situation indésirable lorsque le pilote s'efforce toujours de maintenir la manœuvre. C'est la situation pour laquelle MCAS a été conçu à l'origine, pour compenser automatiquement cette situation uniquement. L'avion doit toujours se stabiliser et le mode de contrôle doit être prévisible et dans les temps de réaction des humains.

Plus d'informations dans les liens dans cette question, des articles très intéressants qui illustrent comment Conception MCAS gonflée par rapport à la portée d'origine, sous la pression du temps.

Le décrochage accéléré. Ils continuent de blâmer le moteur (pourrait en faire partie). Pourtant, l'utilisation de profils aérodynamiques plus petits "plus efficaces" comme stabilisateurs présente un aspect très gênant. Avec une plaque plate, le coefficient de "portance" est linéaire à l'angle de déviation jusqu'à 45 degrés, avec des charges de traînée, ce qui rend la traction de plus en plus dure. Remarquez que la courbe de portance sur un profil aérodynamique est tout sauf un décrochage linéaire. Cela pourrait-il faire partie du problème de contrôle?
@RobertDiGiovanni Pas un décrochage, mais un virage serré. Je n'ai trouvé aucune référence à un changement de profil du stabilisateur par rapport au 737NG.
Eh bien, je vais attribuer la coche à Koyovis, car sa réponse est la plus détaillée, quoique un peu technique pour moi. Mais un grand merci aussi à Anthony X et Alexei pour les réponses moins techniques qui ont complété ma compréhension. Même les commentaires ont été utiles!
La deuxième phrase du premier paragraphe semble décrire une situation dans laquelle un avion devient statiquement instable en tangage (... ne se stabiliserait pas automatiquement ... s'enfuirait vers un avion au décrochage.) Comme cette question a été soulevée dans cette réponse , Je pense qu'il serait utile de souligner que le problème ici n'était pas si grave - l'avion ne devient pas instable (au moins avant le décrochage), mais ses caractéristiques de conduite, non modifiées, sont toujours inacceptables.
Qu'en est-il de l'idée que les modifications apportées au MAX réduisent le g-break (chute du nez) au décrochage, de sorte que le MCAS a été ajouté juste pour simuler le g-break via le compensateur de hauteur, et pourrait fatalement l'appliquer à plusieurs reprises lorsque les pilotes entraient et sortaient du mode MCAS pendant le dépannage?
@ami Cela me semble être un assemblage de demi-vérités.
Anthony X
2019-07-29 04:19:12 UTC
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De manière contre-intuitive, abaisser le nez d'un avion n'est pas fait dans le but de "descendre". La montée / descente est gérée avec l'accélérateur et la vitesse est gérée avec la colonne de commande / le manche. La logique de cela a du sens quand on considère que monter ou descendre implique l'ajout ou la suppression d'énergie potentielle qui est fournie par les moteurs et coulée dans la traînée.

Tirez sur la colonne / manche et vous augmentez l'angle de tangage, ce qui augmente l'angle d'attaque, ce qui augmente la portance. Cela fait monter l'avion, oui, mais monter nécessite une énergie supplémentaire qui provient le plus immédiatement du mouvement vers l'avant de l'avion - cela ralentit. À mesure qu'il ralentit, la portance diminue et (idéalement), l'équilibre est rétabli à une vitesse plus basse et à un angle d'attaque accru.

Même chose en marche arrière - poussez vers l'avant et vous allez plus vite.

En raison de la façon dont les nouveaux moteurs ont été montés sur le 737 Max 8, il a acquis un problème de manipulation dans lequel le nez pouvait se cabrer de manière inattendue; s'il n'est pas corrigé, ce tangage pourrait provoquer un décrochage. Le MCAS avait pour but de compenser ce petit comportement en détectant son occurrence et en poussant automatiquement le nez vers le bas pour maintenir l'assiette attendue et éviter un décrochage. Les accidents ont tragiquement révélé des points de défaillance du MCAS; dans ces cas, le MCAS a répondu à une condition d'angle d'attaque élevé faussement indiquée.

Un article assez long a été publié récemment sur The Verge, qui détaille l'histoire de l'évolution du 737 en the Max 8. L'article décrit la raison pour laquelle le MCAS existe et pourquoi il fait ce qu'il fait (à la fois nominalement et à tort), ainsi qu'un bref historique de l'un des aéronefs accidentés jusqu'à ses derniers instants. Je ne sais pas à quel point l'article fait autorité, mais je crois que tous les faits énoncés sont corrects.

reirab
2019-07-29 23:33:28 UTC
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Pour ajouter un peu aux réponses existantes, la raison du moment inattendu de tangage sur le 737 MAX, pour autant que je sache, était liée à la partie aplatie sous le capot du moteur.

La racine du problème est que le 737 a été conçu à l'époque des turbosoufflantes à faible contournement (en particulier, le Pratt & Whitney JT8D). En raison du faible taux de contournement autour du noyau, ces moteurs avaient des diamètres beaucoup plus petits que les turboréacteurs à double flux élevé d'aujourd'hui. Le JT8D avait un diamètre de ventilateur de seulement 49 pouces, tandis que le LEAP-1B sur le 737 MAX a un diamètre de ventilateur de 69 pouces (et même celui-ci est notamment maintenu plus petit que le diamètre de 78 pouces sur le LEAP-1As pour la série A320neo. )

En raison de l'augmentation massive du diamètre du moteur avec le passage aux turboréacteurs à double flux élevé, la garde au sol est devenue un problème, car la hauteur du train d'atterrissage a été conçue pour des moteurs beaucoup plus petits. Ainsi, vous verrez même sur la série 737 NG que il y a une partie aplatie sous le capot moteur afin d'améliorer un peu la garde au sol tout en permettant au train d'atterrissage de rentrer dans le puits de roue. Étant donné que les moteurs LEAP du MAX sont encore plus gros que les moteurs CFM56 du NG, la partie aplatie est devenue plus grande afin de s'adapter aux nouveaux moteurs sous l'aile.

Boeing 737
737NG avec aplati capots de moteur ( Source)

Il s'avère que cette partie aplatie peut créer une portance importante (et, en raison de son positionnement, un moment à cabrer) à des angles élevés de attaque. Cela amène l'avion à vouloir monter encore plus en hauteur AoA, ce qui est mauvais pour les raisons que Koyovis a déjà bien expliquées. Ainsi, MCAS a été conçu pour empêcher cette tendance de l'AoA à continuer des augmentations non commandées à une AoA élevée en poussant intentionnellement le nez vers le bas si l'AoA devenait trop élevé.

L'idée en elle-même n'est pas nécessairement mauvaise et des systèmes avec des objectifs similaires (pousser le nez vers le bas pour empêcher l'AoA de monter trop haut) existent sur presque tous les avions Airbus encore en vol ainsi que sur d'autres modèles Boeing plus récents. Le problème était lié à la mise en œuvre du MCAS, qui n'a apparemment pas contre-vérifié les entrées des palettes AoA les unes par rapport aux autres ou fait une vérification de santé suffisante sur les entrées des aubes AoA avant d'agir sur l'une des entrées de palette AoA pour pousser le nez vers le bas sans ordre des pilotes. Dans le cas de l'accident éthiopien, les informations préliminaires des enquêteurs indiquent que la palette AoA que le MCAS utilisait pour l'entrée a été probablement complètement arrachée de l'avion, peut-être lors d'un impact d'oiseau ou d'un événement FOD similaire. pendant le décollage. En raison du contrepoids de la palette toujours attaché, cela l'a amené à indiquer une AoA extrêmement élevée, qui à son tour a déclenché le MCAS.

Source pour le profil des moteurs créant de la portance, s'il vous plaît? L'origine du moment de tangage est le déplacement de la ligne de poussée des moteurs du MAX 8 loin du centre de gravité. Cela a été rendu nécessaire par l'utilisation de nouveaux turboréacteurs à double flux plus gros et plus efficaces. Dans un scénario d'accélération (par exemple au décollage), l'avion lance maintenant plus que sa version précédente. Pour réduire les coûts de formation des pilotes pour le nouveau type, le MCAS a tenté de réduire silencieusement le moment de tangage perçu par le pilote, en utilisant le stabilisateur horizontal pour appliquer un moment de tangage correspondant.
... ceci, ainsi qu'un certain nombre d'autres erreurs de conception et de communication (réduction de la taille des roues de trim, échec de réinitialisation complète des paramètres MCAS de trim lors d'un redémarrage, manque de redondance dans les capteurs AOA, omission de mentionner le système dans le type basé sur iPad formation de conversion) a conduit à un trou dans le bloc de fromage, provoquant deux catastrophes.
@Ben Les réglages de puissance élevée augmentent encore le moment de tangage, mais ce n'est pas ce que MCAS a été conçu pour contrer et le MCAS n'est de toute façon pas actif pendant le décollage (il est verrouillé lorsque les volets sont sélectionnés.) Voir [ici] (http: / /www.b737.org.uk/mcas.htm#background) pour une description plus détaillée. C'est la forme de la nacelle qui provoque la génération de portance. S'il ne s'agissait que de la poussée, cela s'appliquerait à pratiquement tous les avions de ligne de nos jours, car les moteurs sont presque toujours montés bien en avant du CoG et créent un moment de tangage à des réglages de puissance plus élevés.
Merci. Si bizarrement est-ce le repositionnement des moteurs et la poussée qu'ils génèrent mais pas du turboréacteur, mais de la dynamique du carénage?
@Ben C'est à la fois la forme de la nacelle et la position de celle-ci (et la combinaison des deux.) Les nacelles de forme normale ne généreraient pas autant de portance à AoA élevé pour autant que je sache. Bien sûr, plus vous avancez le moteur, plus le moment de tangage sera important pour une portance donnée. Dans ce cas, la portance a augmenté en raison de la nacelle plus grande et remodelée et elle a été déplacée un peu plus vers l'avant.
Notez que le profil de capot moteur aplati a été introduit dans les variantes précédentes.
@Ben En effet, comme indiqué dans la réponse. Il a été étendu du NG au MAX, cependant, afin de compenser les moteurs LEAP, qui sont plus gros que les CFM56 du NG. La portance à AoA élevée existait dans le NG, mais elle est plus grande et un peu plus en avant dans le MAX, ce qui entraîne plus de moment de tangage que les nacelles NG.
Merci. Pour clarifier: dites-vous que le déplacement de la ligne de poussée du turboréacteur n'est pas causal dans ce cas? Vous dites que c'est uniquement dû à l'aérodynamique passive de la nacelle?
@Ben Oui, le moment de tangage de la poussée n'était pas la raison pour laquelle le MCAS a été créé.
En tant que passager qui ne construit pas d'avions ou ne les fait pas voler, mais qui programme des ordinateurs - je suis déconcerté par l'idée de construire quelque chose qui ne vole pas bien, puis de faire intervenir des ordinateurs et de régler tout imprévu. les églises ...
@GrimmTheOpiner En tant que pilote et ingénieur logiciel de systèmes embarqués qui a également passé du temps à travailler dans une installation de test aérodynamique, il vole généralement bien, mais avait un bord relativement petit de l'enveloppe de vol (où vous ne devriez vraiment pas être en fonctionnement normal de toute façon) où il n'avait pas la bonne stabilité longitudinale. Donc, mettre en place un correctif logiciel pour cela n'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'était la conception et la mise en œuvre du MCAS (et son manque de communication avec les pilotes) qui étaient tout simplement horribles et complètement déconcertants en tant qu'ingénieur et pilote.
Dave Gremlin
2019-07-28 17:26:28 UTC
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Le MCAS force le nez du 737 MAX vers le bas car, dans certaines circonstances, le nez de l'appareil peut se cabrer et cela peut entraîner un décrochage.

De Wikipedia :

Le système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS) est un système logiciel de contrôle de vol développé pour le Boeing 737 MAX afin de fournir des qualités de conduite similaires à celles du Boeing 737 NG, en particulier à basse vitesse et à grand angle de vol d'attaque (AoA). Il abaisse le nez sans action du pilote lorsqu'il détermine que l'avion est trop haut en piqué, en fonction des données provenant des capteurs de vitesse, d'altitude et d'angle d'attaque. Cependant, il est susceptible d'être activé par erreur, comme en témoignent les accidents mortels du vol Lion Air 610 et du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Le 737 MAX est immobilisé indéfiniment jusqu'à ce que les régulateurs décident que l'avion est en état de équipages de conduite. Ils peuvent également être tenus de suivre des sessions de formation MCAS sur les simulateurs de vol.

Réponse raisonnable, mais encore une fois, vous utilisez un libellé qui semble avoir conduit à la question initiale: MCAS n'est PAS censé pousser le nez _ vers le bas_, il est censé pousser le nez plus bas qu'il ne l'est - l'hypothèse étant que le nez l'est aussi haute; MCAS devrait le rendre légèrement moins élevé.
@MikeBrockington: Quelle est la différence entre _lower_ et _down_? Un 737 ne volera pas à l'envers, donc les deux semblent fonctionnellement équivalents.
@MSalters - Les deux mots font référence à la direction du changement, mais `` vers le bas '' peut être mal interprété comme signifiant `` en dessous de l'horizontale ''
@RobinBennett: Alors peut «abaisser». Peut-être que la meilleure description serait que MCAS est censé être au niveau off.
Le MCAS n'est pas censé se «stabiliser» non plus (si je comprends bien le terme). Que l'avion s'approche d'un décrochage en montant ou en plongée (légèrement), le MCAS est simplement censé réduire suffisamment l'angle de montée pour éviter un décrochage, pas nécessairement pour faire plonger l'avion.
@MSalters Pour un profane, «Down» signifie en dessous de l'horizontale, c'est-à-dire la plongée. «Plus bas» signifie moins haut, moins de montée; cela peut éventuellement signifier une transition de la montée au niveau, du niveau à la plongée, mais pas nécessairement.
Alexei
2019-07-29 11:11:49 UTC
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IIRC, les modifications apportées au 737 (y compris les nouveaux moteurs qui l'alimentaient) signifiaient que les moteurs devaient être positionnés plus en avant et plus haut. (C'était un cas similaire lorsqu'ils sont passés des "cigares" originaux au CFM-56). Et dans certaines conditions de vol, cela a entraîné un cabrage automatique de l'avion.

Le MCAS a été conçu pour contrer cette tendance, pour éviter que les pilotes n'aient constamment à faire des corrections. Comme il s'agissait d'un comportement inhérent à la nouvelle conception, il a été mis en œuvre de telle manière que les pilotes n'étaient même pas censés savoir qu'un tel système existait sur leur aéronef, à toutes fins utiles, il volait «comme les autres». .

J'ai vu cette explication ailleurs, mais j'aurais pensé qu'élever la ligne de poussée des moteurs provoquerait un moment en piqué, pas en cabré? Peut-être était-ce juste que ces moteurs étaient plus puissants que les anciens?
@RobinBennett c'est un sujet intéressant, peut-être devriez-vous le poser comme une nouvelle question.
Les nouveaux moteurs sont si gros qu'ils ne pouvaient pas les soulever suffisamment pour maintenir la ligne de poussée d'origine. Ils étaient surélevés de telle sorte qu'une partie de la nacelle d'admission était déjà au-dessus de l'aile!
Le problème avec le 737 MAX n'est pas le tangage causé par la poussée des moteurs (bien que cela existe, sur le 737 et d'autres avions de ligne). Le problème est que les moteurs avec leurs grands carénages génèrent une bonne portance à des angles d'attaque plus élevés; combiné avec la position avant des moteurs qui se lèvent, génère la tendance à cabrer que le MCAS était censé contrer.
Crowley
2019-07-29 23:19:14 UTC
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Pour un vol stable, toutes les forces et tous les moments doivent être à l'équilibre. Pour une vitesse et une poussée données, il existe une fenêtre d'angles d'attaque acceptables (AoA) lorsque l'aile produit suffisamment de portance. Si l'angle d'attaque est trop élevé, l'aile cale et l'avion perd brusquement sa portance. L'AoA critique peut être atteinte soit par un tangage excessif pour une vitesse donnée, soit par un ralentissement pour un pas donné.

La conception du Boeing 737 remonte à 1964 et aux derniers 737. sont des évolutions de cette conception. Les différences les plus apparentes dans la conception des avions maintenant au sol sont:

  • Longueur de la coque
  • Envergure
  • Poussée du moteur

Si vous comparez les positions du moteur et le fait que la poussée a doublé avec le temps, vous pouvez clairement voir d'où vient le tangage involontaire.

Ce tangage peut conduire à un décrochage et une contre-action de tangage être effectuée pour éviter une telle situation, car la mise sous tension conduira à un mouvement de tangage supplémentaire.

Notez également que l'intervention MCAS n'a conduit à un désatte que deux fois; dans tous les autres cas qui ne valaient pas la peine d'être documentés, cela fonctionnait comme prévu. Le problème, qui a rendu les 737-MAX à la terre, ne concerne PAS que ce système a été implémenté, mais comment il a été implémenté et comment il a été documenté - qui est une histoire complètement différente. Notez également qu'il ne s'agit pas du premier cas de anti-décrochage un dysfonctionnement du système de sécurité mal documenté entraînant des conséquences désastreuses.

Oui, pas le premier cas en effet. Airbus a également eu sa part de problèmes avec ses systèmes de protection alpha, y compris un incident qui a failli causer une collision en vol entre un A330 et un A340 au-dessus de l'Atlantique à la suite d'une montée spectaculaire et non commandée et un autre dans lequel un A330 a fait deux des plongées extrêmes non commandées (dont l'une est en fait entrée en territoire g négatif) qui ont blessé plusieurs passagers et membres d'équipage avant que les pilotes aient pu reprendre le contrôle de l'avion.
"... conduit à la catastrophe seulement deux fois." Une fois de trop.
@Koyovis Deux fois trop, je dirais. Une bonne ingénierie logicielle et une culture de compagnies aériennes essayant de s'assurer que leurs pilotes en apprennent autant que possible sur les machines immensément compliquées qu'ils pilotent plutôt que le moins possible, auraient évité les deux catastrophes.
Andreas
2019-07-31 17:02:02 UTC
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Je ne comprends pas pourquoi un avionneur, un ingénieur ou un développeur de logiciel créerait un appareil qui force le nez de l'avion vers le bas.

Parce que l'histoire l'a prouvé les pilotes eux-mêmes ne le font pas toujours.
Je reconnais que les ingénieurs pensaient que cela améliorerait la sécurité.
En regardant le vol 447 d'Air France, si (un) MCAS était en place, il aurait probablement sauvé l'avion.

En bref, le premier officier a calé l'avion dans l'eau.

Le premier officier Robert se dit: «grimpe» quatre fois. Bonin a entendu cela et a répondu: "Mais je suis au maximum à cabrer depuis un moment!" Le capitaine Dubois s'est rendu compte que Bonin était à l'origine du décrochage, le faisant crier: "Non non non, ne grimpe pas!"

C'est juste un accident où baisser le nez aurait sauvé l'avion .
Je ne blâme pas l'équipage aérien, c'est "contre-intuitif" d'abaisser le nez et une fois que votre cerveau de reptile est en charge, il est difficile de reprendre le contrôle de votre esprit.

Pilotage 101: en décrochage, abaissez le nez. Le * pilote * peut le faire.
@koyovis oui. Ils ** devraient ** le faire, mais je pense que l'AF447 est un exemple clair que ce n'est pas toujours fait. De nombreux autres accidents ont eu lieu à proximité du sol et l'AF447 a eu beaucoup de temps pour résoudre le problème, mais ce n'est pas le cas. Un MCAS ou similaire est-il nécessaire, peut-être pas nécessaire, mais cela pourrait aider.
Cela vaut la peine d'être considéré, je suppose, les avions à queue en T ont également des poussoirs de bâton.
Agent_L
2019-08-01 17:09:08 UTC
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Les avions volent avec vitesse. S'ils n'ont pas assez de vitesse, ils tombent comme des briques.

Le nez en bas échange l'altitude contre la vitesse. Vous perdez de l'altitude, mais vous «volez plus».

Le nez en l'air essaie d'échanger la vitesse contre l'altitude. Au mieux, vous gagnez de l'altitude, mais vous «volez moins». Au pire, vous ne gagnez rien, vous glissez simplement en levant les yeux. C'est ainsi que le vol 447 d'Air France s'est écrasé: le copilote a continué à s'arrêter et ils ont perdu toute l'altitude juste à cause de cela.

Le 737 MAX, en raison de sa taille de moteur imprévue, a naturellement tendance à tirer le nez vers le haut, ce qui est super dangereux pour les raisons ci-dessus. Le pousser vers le bas est un moyen de garder ce danger à distance. Le problème n'est pas de pousser le nez vers le bas, mais de le pousser trop souvent et trop. Ils ont remplacé le gros danger par un plus petit - qui s'est malheureusement avéré être encore pire que les moteurs surdimensionnés.

Tom Bunge
2019-08-03 21:30:57 UTC
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Le vrai problème n'est pas que la portance des nacelles offre un moment de tangage ascendant. Le problème est de savoir pourquoi. La stabilité exige que le centre de portance de l'avion dans son ensemble soit à l'arrière du centre de gravité. La portance totale provient de plusieurs sources, de l'aile, d'une contribution du fuselage, de la contribution due à l'angle de poussée du moteur par rapport à l'angle d'attaque et de la contribution de la nacelle du moteur. À fort angle d'attaque, la contribution de la nacelle du moteur devient significative. Ajoutez toutes ces sources et le résultat est que le centre de portance de l'avion total avance avec un angle d'attaque élevé. À mesure que l'angle d'attaque augmente, le centre de portance se déplace vers l'avant, ce qui entraîne un tangage vers le haut. Au fur et à mesure que l'angle d'attaque augmente, le centre de portance se déplace vers l'avant du centre de gravité et un tangage potentiellement incontrôlé se produit.

Gary
2019-09-11 05:30:48 UTC
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J'ai lu un article à ce sujet qui m'a aidé à très bien le comprendre.

Les moteurs construits pour le 737 Max sont très puissants.

Pensez à vous conduisant une moto ou une voiture. Qu'arrive-t-il au niveau du nez de la voiture lorsque vous démarrez à un rythme rapide? Le front monte. Et lorsque vous ralentissez rapidement? Le front descend. Non?

En raison de ce problème selon les ingénieurs, il fallait quelque chose pour contrôler le niveau de l'avion, ce pour quoi le MCAS a été conçu. Pour aider à stabiliser l'avion lors de ces mouvements rapides, les événements s'accélèrent ou ralentissent rapidement.

Avec des données correctes transmises au MCAS, cela fonctionne très bien en stabilisant l'avion tout au long du vol afin que le pilote puisse piloter l'avion comme un 737 tel qu'il a été conçu pour être.

Sans MCAS, le pilote aurait du mal à maintenir l'avion stabilisé lorsque la vitesse de l'avion change. Le pilote ne peut pas se concentrer sur beaucoup de choses sans MCAS.

En un mot, cela avait beaucoup de sens pour moi. Tout avion doté de moteurs puissants aura besoin d'un système de type MCAS pour cette raison. Et il a été conçu pour fonctionner en arrière-plan.

Au volant de nos voitures, de nombreux appareils fonctionnent en arrière-plan, ce qui nous permet de conduire et de nous concentrer sur la route. Même principe ici pour le pilote à cause des nouveaux moteurs puissants.

Len Cannon
2019-07-30 12:58:54 UTC
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Je pense que le problème pour Boeing était le risque de prendre du retard sur Airbus en termes de ventes. Ils ont donc modifié le 737 en utilisant des moteurs beaucoup plus gros qui, en raison d'une garde au sol limitée, ont dû être montés de manière à augmenter le risque de décrochage au décollage. Donc, avec un avion qui n'est pas aussi aérodynamique qu'il devrait l'être, Boeing a équipé un système pour surmonter les défauts aérodynamiques, le MCAS. Il semble étrange de produire sciemment un avion qui n'est pas aussi aérodynamique que son prédécesseur, mais dans leur désespoir de suivre Airbus, Boeing a fait exactement cela.

Le régulateur a également permis que cela se produise
Il y avait en effet une pression sur Boeing pour trouver un concurrent pour le Neo, et la garde au sol limitée a rendu les choses difficiles. Il est important de préciser qu'il ne semblait y avoir aucun problème avec la conception originale du MCAS: correction automatique dans une circonstance très spécifique dans laquelle les pilotes ne se retrouveraient presque jamais. La portée de la conception a dû être étendue rapidement, et c'est là les problèmes semblent provenir.
Cela n'avait rien à voir avec le décollage. Le MCAS n'est même pas actif pendant le décollage. Il est verrouillé lorsque les volets sont sélectionnés.


Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 4.0 sous laquelle il est distribué.
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